航天科工十院:一场提升产能的攻坚战
发布时间:2025-06-25 信息来源:航天科工十院

  异形、薄壁、复杂、大型的部件,精度要求高,加工难点多,合格率40%,1个月仅能完工3件。按照这样的产能,别说按时交付产品,就连手中现有的订单也会被同时承接该部件生产的竞争对手抢走。

  “必须想办法快速解决问题,全面提升产能!”在部门组织召开的专题会上,航天科工十院航天风华公司机加中心简主任的话语简短有力。这场提升部件产能的攻坚战,在机加中心展开。

  “该部件机加生产最大难点是变形大!”机加中心舱体制造部蒋副部长介绍。该大型部件壁厚1.5毫米,刚性极差,外形近乎全是曲面,内部结构复杂,关键尺寸数量多并精度要求高。加上材料的特殊性,部件在搬抬、装夹、加工等过程中极易产生变形,是造成合格率和生产进度低的主要原因之一。

  由工艺、生产、检验等骨干组成的攻关组,认真分析部件在各工序产生变形的内外原因后,针对部件整体外形、关键尺寸、易变形部位等制作6套装夹工装和1套柔性夹具,确保周转、装夹过程中部件刚性,并提装夹效率。同时,通过试验验证,优化切削参数、选取合理刀具,并改以往横向层切为动态切削的方式,减少切削应力,将变形量控制在要求范围内。“现在部件合格率达90%以上。”蒋副部长给出系列措施实施后的成效。

  “该部件多项加工任务均在五轴设备上进行,而五轴设备数量少,加上要抢制其它急难新任务,造成部件进度受限。”在机加中心舱体制造部组织的生产效率提升讨论会上,计划员小黄提出制约该部件生产进度的瓶颈问题。

  针对问题,舱体制造部组织人员对部件加工工序所需技术要求、设备能力等进行详细分析后,将相关工序“划归”其它设备,减轻五轴设备生产压力,提升生产效率。

  紧盯数据、调转设备、清晰划线……在舱体制造部车铣组卧车设备上,小李用万向调节工装一丝不苟的给异形部件“找基准”。“基准关系部件后续加工的成败,不能有丝毫偏差。”小李在强调基准重要性的同时,介绍起“找基准”工序的变化。原来采取在五轴设备上“找基准”,因五轴设备承担的任务繁重,2天才能完成1件部件的“找基准”工作,现在利用卧车设备与万向调节工装相结合的方式,每天可以完成2“找基准”工作。

  “前期设备承担部件加工工序多,加上其它任务急,2天才能完成1件部件生产。”在舱体制造部车铣组的五轴设备前,一名年青的操作者正小心翼翼装夹着刚从卧加精铣设备上完成口框、壁厚等部位加工的部件。通过将相应加工工序分解到其它设备上,现在每天可以完成1件部件的五轴工序加工。

  在以上基础上,机加中心充分利用资源,积极拓展设备能力,将由五轴设备负责的部件外形精加工工序,改由另一台数控设备承担,较好解决了部件在五轴设备旁“待加工”情况,有效提升了生产效率。

  “加工遇到问题,需现场解决!”晚上10:00过,负责该部件生产技术工作的小罗,接到夜班生产人员电话后,快速返回生产现场。作为部门近期重点任务之一,机加中心组织技术、生产、保障等人员组成攻关组,明确各班组、工序等部件抢制整体计划及每日详细计划,并采取关键工序倒排计划、加强班组及个人日考核等方式,确保生产任务在高效中推进。同时,积极统筹人力、设备等资源,使该部件生产实现了“流水作业”,产能大幅度提升。

  “现在1个月可完成20件部件生产。在我们按时将12件部件交付客户后,客户根据产品质量、生产进度实际,将另一家承担该部件生产厂家的50件订单交给了我们。”机加中心机加技术部王部长,带着自豪的微笑说道。

  (文/李庆华